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辽源九十吨链条横梁式锅炉炉排铸造厂怎样维修及养护
辽源九十吨链条横梁式锅炉炉排铸造厂怎样维修及养护
辽源锅炉炉排铸造厂知识
锅炉安装后操作人员应按照操作规程进行维护检修,这样不仅可排除安全隐患,同时也有利于延长锅炉的使用寿命。
一、燃料供应管路检查:主要有轻油过滤器清洗和点火煤气管。
二、检查各仪表:水位表、压力表弯管的冲洗。
三、检查燃烧器与油泵工作压力是否正常。
四、检查进水系统,清洗水过滤器。
五、日用油箱的排水及杂物的清扫。
围栏更长时间、更方便的使用锅炉,所以一定要定期检查。
余热锅炉是应用工业进程中的余热以产生蒸汽的锅炉,是归于技艺型锅炉设施。本文主要就余热锅炉安装试调要端及品质掌握措施进行了简要的解说。
调试中要注意的问题
水压试验
(1)水压试验前,应将试验部分的内部清理和表面检查,检查管子有无堵塞、装设校验合格的压力表,装设好排水管道和放空气阀。
(2)水压试验:水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取防冻措施,但不应高于70℃。锅炉充满水后,金属表面如有结露现象,应予以消除:初步检查有无漏水,然后缓慢升压,当升至0.3~ 0.4Mpa时应进行一次检查,必要时可拧紧人孔、手孔和法兰等螺栓。当水压上升到工作压力时,应暂停升压,检查各部分有无漏水,然后再升至试验压力,保持20分钟后回降至工作压力,再进行检查以达到标准要求。
(3)水压试验后应将水全部排出,不应在锅炉本体、过热器等其它部件内留积水(立式过热器内如有积水,应采取防冻措施)。
(4)水压试验时漏水点,应在放水后立即补焊,不允许带压补焊。
很多热电厂在进行锅炉安装余热锅炉出现问题,不标准的状况经常发作,影响锅炉装置的品质和锅炉运转的安全。因为,对准于该署能够出现的状况,与之有关的单位和研究组织该当对于装置办法、测验办法进行标准一致,保障吊杆的受力匀称,从基本上改变先前凭觉得和经历来调动的做法。
辽源锅炉炉排铸造厂简介
加工厂是以锅炉配件为主营产品的铸造厂家,有二十多年的铸造经验,拥有先进的铸造机器,长期为国内多家企业铸造所需零配件。产品类型有:铸铁件、铸铝件、铸铜件、铸钢件。所有产品均可根据客户的不同要求进行定做加工。洪祥锅炉配件铸造厂以严格的质量管理、优质的产品质量、完善的售后服务、双赢的销售价格、让客户称心满意!
主营产品: 炉排、主动片、被动片、锅炉链轮、锅炉炉条、锅炉炉销、锅炉夹板、锅炉炉门、锅炉风帽、手孔装置、人孔装置、锅炉鱼鳞片、等锅炉铸件!锅炉配件材质有:玛钢锅炉配件、灰口锅炉配件、球墨锅炉配件、铸钢锅炉配件!可根据客户需要定做加工各种材质、型号的锅炉铸件!
锅炉配件生产厂家品牌齐全,厂家批发。锅炉配件,规格齐全,低价抢购。聊城鑫玥环保设备有限公司专业生产锅炉配件,锅炉炉排配件,锅炉配件生产厂家等锅炉配件是国内较早从事研制、开发、生产、销售为一体的锅炉配件制造企业。制造经验丰富,技术力量雄厚,检测手段齐全,管理规范有效。能够自行独立设计,已取得ISO9001国际标准认证。是国内知名的锅炉配件专业制造企业,在行业中享有很高的声誉。产品畅销全国各地,深受用户欢迎。
公司主要从事各类大中型的锅炉部件、锅炉轻重钢结构及余热锅炉部件等产品的实体生产企业,现持有A级锅炉部件制造许可证。产品涉及水泥、化工、电力、冶金、医药、纺织等行业及领域。同时,公司具有雄厚的生产和技术力量,主要加工及检测设备有:膜式壁生产流水线、自动精整机、数控弯管机、自动埋弧焊机、高精度卷(剪)板机、全方位自动喷丸机、全自动焊剂烘箱、直线切割机、各类弧焊机、自动TGC焊接机、锯床、钻床、XTV探伤系统等国内先进的生产及流水线设备。
本公司技术力量雄厚,设备齐全,质量可靠,性能优越。公司生产反应锅(釜),换热器,发酵设备等产品。实践证明,由于我厂遵循一切为用户着想为宗旨,坚持严谨的交货期限,合理的价格标准,优良的产品质量,妥善的企业荣誉,长期与广大新老用户进行真诚而有效的合作,使我厂精心制作的各类产品在使用过程中,体现出可靠的性能和与众不同的优点,受到广大用户信赖和欢迎。公司生产经营的产品,其生产工艺成熟,产品质量可靠,具有良好的市场核心竞争力。公司将一如既往地贯彻“以安全为保障、以产品谋发展,以质量求生存、以管理出效益”的企业宗旨,用自身的产品实力继续提升企业的信誉度和知名度,以出色的业绩来体现和产生公司的经济效益和社会效益。
用户满意是我们所追求的,用户所想是我们应做到的”为经营理念,“价格合理,交货及时,服务诚信周到”的企业宗旨。全心全意致力于化工、生物、食品、化工填料及医药机械金属结构产品的研制开发及生产应用,并取得了良好的市场效应,得到了用户的一致称誉。本厂在各方面均取得了稳步发展,并获得了多次工程业绩。
辽源锅炉炉排铸造厂新闻
能源技术清洁能源与新燃煤锅炉改造成燃天然气锅炉的实践刘洪勤,仇道太济南军区锅炉检验所,济南250014个重要因素,在采取系列措施后,从原来的热效率73,提高到87.
注其中箭头所指方向为烟气流动方向某部台30.30.09型锅炉,于2000年10月改为燃气燃用天然气锅炉,运行段时间后,经测试发现该炉的正平衡热效率仅为73,般来讲,燃油燃气锅炉的热效率在88左右,最低也不会低于85,改造后该炉的热效率远低于般水平,经测试分析后发现了改造中存在的些问,并米取了有效措施,使热效率提高到87.
1原因分析1.1锅炉的排烟温度过高按照08几153171994工业锅炉节能监测方法规定,额定出力1办的锅炉,排烟温度250,经测试该炉的平均排烟温度达47无,远远高于国家标准的要求造成锅炉排烟温度过高的原因有冲天管排入大气。从烟气流程可以看出实际上整个烟气只有个流程,在炉膛内,由于炉膛周及顶替部均是炉墙和耐火材料,基本上不吸收热量,只有水冷炉排炉胆面18根横水管以及冲天管吸收热量过少的受热面,大量的热量没有来得及吸收,就随烟气排出2锅炉正压燃烧以及过高的烟囱,是造成锅炉排烟温度过高的另个原因。锅炉在改造前,烟囱高22,依靠烟囱的抽力,实现通风改造后,继续使用原来的烟囱,锅炉处于正压下运行,烟气在炉内烟气的压力以及烟囱的抽力下,烟气通过烟道迅速排改造时锅炉选用较大的燃烧器。受锅炉结构的限制,烟气只有个回程,受热面太短太少,是造成锅炉排烟温度过高的重要原因该炉在改造前,是,力0.七先的燃煤锅炉,改造后,选用0.汾办锅炉用燃烧器,以提高锅炉的出力。虽然天然气热值高,燃烧时火焰的温度也高,辐射受热面的积灰轻,传热效率高,但是相对0.3外的锅炉来说,配备的燃烧器太大该炉为立式固定炉排反烧炉,烟气功流程烟气首先冲刷水冷炉排管接着向下转过炉膛两侧隔烟墙,之后上行于隔烟墙和炉胆之间,最后会集于炉胆上部烟室,冲刷横水管,最后由入大气,烟气在炉膛内停留时间太短。
1.2燃烧效率太低,0等有害气体的含量过高般来说,燃气锅炉的燃烧效率应达到90左右,经测试,锅炉正常运行时,燃烧效率只有72左右,远低于这要求另外,测试发现,烟气中,等有害气体含量严重超标,已经超过燃烧效率测定仪根本读不出读数来,造成锅炉燃烧效率比较低而,0等有害气体含量比较高的原因有炉膛烟道结构比较简单,炉膛及烟道太短,是造成锅炉燃烧效率低,0等有害气体含量高的重要原因由于炉膛烟道结构简单,烟气在炉膛烟道内的扰动性很差,烟气中的可燃气体和其中的氧气不能充分混合,另外由于锅炉只有个回程,炉膛烟道太短,烟在炉内烟气的压力以及烟囱抽力的作用下,烟气在炉膛烟道内的停留时间极短,烟气中的可燃气体如0等根本没有足够时间与,2反应在几个方面的因素作用下,造成锅炉燃烧效率很低,而烟气中的0等有害气体的含量很高燃烧器风量不足,也是造成锅炉燃烧效率低,烟气中0含量高的重要原因测试发现,该炉正常运行时过量空气系数仅为1.03,这样小的过量空气系数,影响了空气和天然气的充分混合,天然气在燃烧时,部分区域空气量不足,天然气燃烧不完全,造成了中间产物0等有害气体1.3炉体外面温度过高常的燃气锅炉面保温效果极好,正常运行时,炉体面温度在204,之间,而经测试发现,该炉炉体面温度在96102,过高的炉体外面温度,造成不必要的过大的散热损失2整改措施2.1改造锅炉烟道结构1在改造前,该炉为立式燃煤反烧炉,受其原有结构的限制,不可能做大的改造,只能在原来的基础上加以改进,如果进行大的改进,所需费用会大幅度提高,而失去改造的价值。1和2,提高炉膛顶部炉墙的高度,使上部根水管处于燃烧室内增加炉膛内辐射受热面的面积在炉胆和隔烟墙壁烟气出口处加装导烟挡板,使烟气横向流动速度增加,以增加烟气流动时的扰动性。同时在炉胆和隔烟墙中间加装阻烟片,增加烟气的扰动性,同时延长烟气在炉内的停留时间。