山东大泰金属材料有限公司
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六盘水40吨热水四爪炉排生产厂家
六盘水40吨热水四爪炉排生产厂家
六盘水四爪炉排知识
制造锅炉及锅炉配件、建设电站需要大量的高压锅炉及锅炉配件管,主要是锅炉及锅炉配件内锅筒用钢、锅炉及锅炉配件内汽水管道(包括过热器、再热器、水冷壁、省煤器管道)、锅炉及锅炉配件外及电站汽水管道(包括集箱、主冷水管)用钢等。冷拔内螺纹无缝钢管钢管主要用于锅炉及锅炉配件内水冷壁管锅炉配件道,其实际使用部位是锅炉及锅炉配件水冷壁。
水冷壁的作用是降水变为高温蒸汽,其工作原理是在管内通冷却水,由水将管壁传来的热量带走,与此同时,冷却水受热后变成高温蒸汽。水冷壁管锅炉配件直接与锅炉及锅炉配件燃烧后的高温气体接触,表面承受高温辐射。如果蒸汽流动不畅或有气泡附着在管壁上,就会造成传热效果不好,容易引起管壁局部温度过高,轻则是水冷壁管锅炉配件使用寿命降低,增加电站停产检修时间,严重时还会造成管壁烧穿,水流进入锅炉及锅炉配件燃烧室内,继而引起锅炉及锅炉配件爆炸的安全事故。采用内螺纹无缝钢管做锅炉及锅炉配件水冷壁管锅炉配件的优点是由于内壁有凹凸的内螺纹,在锅炉及锅炉配件水冷壁的汽水循环过程中,能增强对汽水混合物的扰动,因此水蒸汽在管内流动时不是平流状,而是形成紊流,这种流动方式能避免气泡附着在管壁上,达到清除蒸汽膜,防止膜态沸腾恶化传热的不良现象,能有效改善管壁的传热效果,使管壁温度均匀,避免烧管现象。
这些亚临界及超临界压力锅炉及锅炉配件火电机组的容量、蒸汽参数与主要工业国基本一致,而且大多数引进国外知名锅炉及锅炉配件制造厂的设计技术。由于这些锅炉及锅炉配件在工作时的温度和压力参数均较以往的锅炉及锅炉配件有较大的提高,在材料的使用上也与常规锅炉及锅炉配件有所区别,首先表现在材质的选择上,这些由国外的一些锅炉及锅炉配件制造厂进行设计的锅炉及锅炉配件倾向于采用ASME牌号材料,而不使用执行GB5310标准中材料,其次是材料结构上的变化,最典型的变化则集中在水冷壁用管上,为了提高锅筒水冷壁的使用寿命和传热效果,30万KW以上亚临界及超临界锅炉及锅炉配件的水冷壁管锅炉配件不再使用普通圆管,而是使用冷拔内螺纹无缝钢管,材质一般选用ASME系列中的SA210A-1、SA-210C、SA213T2等几个牌号。冷拔内螺纹无缝钢管是一种通过冷拔工艺制造出来的内表面带有螺旋形凸筋的无缝钢管。
六盘水四爪炉排现货
炉条 | 铸铁 | 330 | *** | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
炉条 | 铸铁 | 365 | *** | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
链条炉排 | 铸铁 | 0.5t/h | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
链条炉排 | 铸铁 | 0.6t/h | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
链条炉排 | 铸铁 | 8t/h | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
链条炉排 | 铸铁 | 12t/h | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | *** |
六盘水四爪炉排新闻
( 1 )布风板流化不好,有大量大颗粒未燃尽炭块存在。 一旦炉床中有大颗粒未燃尽炭块,加上风帽小孔处空气过剩,就会形成类似于割枪一样的“气割火焰”,从而造成对面小孔附近局部高温碳化。
(2)司炉工操作错误,通过一次风变动负荷频繁。通过一次风变动负荷频繁易造成风帽小孔处局部热应力疲劳,形成淬火性脱皮,这也是小孔附近层次感很明显的原因。 ( 3 ) 一次风量过大,风帽小孔处速度提高,加速磨损 。
(4)炉床温度较低。用户燃用23 027 ~25 120 kJ/kg的三类烟煤含碳量高达50%以上,在820~ 880℃不易燃尽,再加流化不好,相互作用造成大量未燃尽碳的存在,小孔附近更易发生气割火焰;另外温度低的话灰分较硬,加速风帽磨损 。
( 5 )用户采用长条型筛网,筛孔尺寸不合理 。
(6)风帽材质对该锅炉来说是次要因素,因前后对比,合格风幅使用寿命并没有明显提局。 . 综合以上因素分析,局部高温、热应力疲劳、高风速、低床温等因素造成风帽小孔附近短期磨损的现象。其中风量为次要因素,因2013年5月削一年内, 该锅炉风量控制在24000 m3/h内,风帽使用寿命仍较短(材质为 ZG8Cr26Ni4Mn3N的风帽,寿命通常为2 ~3年) ,所以局部过热、热应力疲劳占主导作用。 该型式磨损可以称之为局部过热疲劳性磨损 。
4 解决方案 具体解决方案如下: . (1)改善布风板流化状况。后墙用浇注料打斜坡过度,确保风帽外沿距炉墙10~20 mm,高度500mm ;将堵塞风帽管打通,确保流化质量 。
(2 )尽可能稳定负荷运行,如不能,则应保证一 次风的稳定性,通过二次风变动负荷 。
(3 )控制一次风量,在解决了流化问题的情况下,理论计算风量可以控制在22 000 m3/h以内 。
(4)提高炉床温度,控制其温度在920~ 980℃之间(该锅炉为尾部湿法脱硫脱硝,另加之灰熔点较高故可以将床温提高到此温度范围之内) ,确保灰渣中无大颗粒炭块,消除“气割火焰”形成的可能性 。
(5 )确保风帽材质合格。
(6)改用圆孔筛网,改善入炉煤的颗粒度。.
5. 总结.
. 用户根据我们提供的上述方案对销炉炉月堂、风帽材质、锅炉运行操作工艺等进行了文进,至今再未收到有关风帽问题的反馈,可见我们根据销炉设计和调试运行的经验及对风帽磨损问题的分析探索后 提出的风帽磨损问题解决方案行之有效。该案例的成功也表明,针对风帽不同的磨损状态需做不同分析,风帽磨损常发生在风帽头部,成光、银高 色,由于煤中石干石多、灰质硬、风速高、风帽 , 歪斜等因素造成,而该锅炉风帽仅小孔处磨损,情况有所不同,不能一概面论。 如采用不恰当的处理措施(如锅炉重新安装风帽,更改风帽节距等)就会给 锅炉生产商造成不必要的经济损失,更会因耽误生产给用户造成重大损失。