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长钢取得历史性新突破的炼铁技术
长钢取得历史性新突破的炼铁技术
面对严重的危机挑战,在集团公司资金紧张、原燃料结构发生重大变化,铁前工艺技术路线实施重大调整的前提下,今年3月份,长钢集团新区1080m3高炉各项经济技术指标取得了自开产以来的最好水平。当月高炉利用系数2.298t/m3.d,焦比295kg/tFe,煤比200kg/tFe,燃料比达到了518kg/tFe,月降成本达240万元。高炉整体技术水平跨入全国领先行列。
科学预测,周密安排。经过全方位的资料收集和“寻医问药”,针对“全外矿”高炉冶炼新变化,多次召开工程技术会议,结合长钢炼铁多年生产经验,及时制定了《炼铁厂高Al2O3、高Zn、高Ti冶炼标准作业文件》;针对球团抗压强度降低300N,烧结和球团中有害元素Ti和Zn含量增加,高炉变料频繁,及时修订完善了相关岗位作业标准,制定了特殊冶炼条件下的高炉操作应急预案;对风速控制、热风温度、下料速度、料批大小、布料角度、渣碱度选择、冷却强度的控制、出铁次数的控制、喷煤制度的选择等高炉日常操作方针重新进行了量化调整,并严格控制工艺参数,科学减少波动。成立了技术攻关小组。围绕降低燃料比,先后解决了高钛冶炼铁水物理控制温度≤1470℃、高锌冶炼布袋除尘灰控制含锌量低于7%、高AI2O3炉渣冶炼控制二元碱度≥1.17倍以及低硅冶炼、喷煤超浓相喷吹等难题。
据悉,今年2月份,该高炉的焦比为307kg/tFe,煤比为199kg/tFe,燃料比为518kg/tFe。而从去年11月份到今年3月份,综合分析各种数据的结果,表明高炉整体运行相对比较平稳,这标志着长钢高炉操作技术水平的新提升。